荀萍 刀具工程师 SG年度刀具降成本指标压力较大,荀萍依据自己对现场刀具应用情况的掌握,结合自己的判断不断提出改进办法。 SG缸体两端面的铣削使用Ф650刀盘,荀萍通过多次观察发现,目前铣削刀盘的失效模式不是来自于刀盘刀刃本身的磨损,而是由于加工工件的垂直度不好,刀具在没有充分损耗的情况下更换,这是一种浪费,于是提出了在重新装调铣刀刀片时,减少齿数的装法,以期在满足刀具加工要求的前期下,减少刀具损耗。目前,加工效果正在验证。 SG缸盖1376弹簧座圈锪刀,切削力大加工振动大,经常打刀,在补充此刀具库存之际,荀萍提出增加刀体结构强度的想法,与刀具商一起改进设计,增加刀体本身的钢性,重新改进的刀具将在更适用于此处的加工。 专注于点滴改进,持续的提升刀具的质量与加工效果。
明正惠 工艺工程师 2月份以来,ISG工厂仍然保持高产状态,生产人员和设备均满负荷运转。 近期Manaus项目Beta建造加工的一批缸体,因下线存放时处理不当,造成批量生锈问题,均需进行返修。由于返修需将缸套和后油道改版拆除后,重新清洗缸体,以保证清洁度;因此返修工作非常费时,单台缸体平均需要40分钟的处理时间。在ISG高产的情况下,资源调配能力有限,对生产造成不可避免的影响。 明正惠在了解情况后,主动承担了缸体返修任务的各项准备和组织工作。首先,他牺牲个人休息时间,针对发运优先级最高的10余台缸体,带领其他团队成员加班加点地完成了返修工作,保证如期交付。之后,他又组织、协调到厂支援的供应商人员开展剩余缸体的返修工作。在任务期间,明正惠为支援人员提供培训,并进行了完备的质量管理,尽可能避免因返修造成的缸体、缸套等零部件损伤,并按要求将返修后的零件进行入库等妥善处理。最终,顺利完成了70余台缸体的返修工作,确保了Manaus项目的交付,避免了对日常生产的干扰。 在此次事件的处理过程中,明正惠展现了很强的工作责任心和良好的协调、组织能力。并且,在工作中不计个人得失,能以公司利益为重,体现了一名工程师的职业素养和专业精神。
牛学娇 NGMES及工艺综合管理员牛学娇作为ERP项目的成员,虽然ERP项目工作量已经满负荷运行,但当2月份生产线kitting项目频繁出现问题时,为了保证生产线准时交付,提高生产效率。主动担当,利用晚上和周末时间独自梳理整个项目的实现过程,识别WCS-PLC-CMES系统间信息如何交互,查找每个环节可能导致的问题,一一排查各个可能原因,及时解决了U区KIT防错故障以及PC机跳转界面等问题,保证了生产线的正常运行。同时在对3.8A1/2/3区进行生产线平衡整合时,完成了1/2/3区400多条NGMES的工艺配置。年度全厂标准工时维护,为了保证数据导入QAD正式环境后,可以正常运转、拉料、回冲、发交等过程。认真细心的进行数据收集、整理、QAD测试环境的验证。由于数据提供不准确,测试过程反复验证。她加班加点的在MES创建虚拟建造记录,回冲信号传递QAD等工作。确保了数据的正确上传。