质量标兵投票

    评选要求:(1)以“保证质量降低风险”为主题,寻找身边一线员工(含车间组长、主操、工艺员等)降风险、除隐患的质量典型案例并推荐“质量标兵”1名;(2)要求案例内容典型、真实,对质量管理有正向引导作用(3)要求被推荐员工具备良好的职业素养,忠于公司,品行端正,有较强的质量风险意识和质量合规意识,在工作中能够起到先进带头作用。 张中正:带领工序人员一起努力解决化滞柔肝颗粒、丹白颗粒的质量属性1.化滞柔肝颗粒堆密度、成品率       化滞柔肝颗粒的密度在小于0.59g/ml时,后工序在颗粒包装时会产生装量不稳定的现象,我们在制粒的时候,由于其特有的吸湿性,担心物料塌床,喷浆方式采用间歇式喷浆,一般喷浆2-3分钟后,停泵干燥,手动抖袋后继续喷浆,这样粘合剂和物料没有更多的相互作用,就被热空气蒸发了大部分,最终导致成粒慢,不紧实,密度偏低,由于是手动抖袋,捕集袋粘付相对较多,整体成品率偏低。通过实验,我们将喷浆方式调整为降低喷浆流量,连续喷浆,同时采用程序抖袋,固定抖袋间隔时间和抖袋时间,这样在整个制粒过程中,粘合剂一直和物料相互作用,颗粒增长明显,紧实,密度增长至0.6g/ml以上,喷浆时间也缩短,由于抖袋频次的增加,更多的物料参与制粒,最终成品率也较大提升。2. 丹白颗粒成品率       一直以来,丹白颗粒成品率提升不明显,因为丹白颗粒是由喷雾制粒(干浸膏制粒)和湿法制粒(包合物制粒)两部分完成的,喷雾制粒的收率提高了以后,湿法制粒收率的提高就成了提高丹白颗粒成品率的关键因素。湿法制粒收率低主要体现在:制粒完后合格颗粒较少,粗颗粒、细颗粒较多,在尝试了调整粘合剂流加速度,搅拌、切刀速度后,收率有所提高,但是合格颗粒依然不能满足相对比例干浸膏制粒物料量(干浸膏制粒物料量剩余较多)。       所以,针对粗颗粒、细颗粒较多的问题,在下面两方面进行优化:①减少粗颗粒。湿法制粒以后,通过过12目筛网的摇摆颗粒机,将制粒过程中产生的较大颗粒二次制粒,大大减少了粗颗粒的数量。②减少细颗粒。细颗粒在烘干过程中出现的较明显,由于粘合剂中含有乙醇,乙醇的粘合性相对于水稍低,制粒后颗粒稍松散,在烘干过程中随着水分的蒸发,物料变脆,这样就增加了细颗粒数量,在和科研人员交流后,我们改变了粘合剂比例,由之前的55%乙醇调整为40%乙醇,制粒后颗粒的紧实度增大,相对减少了细颗粒的数量,目前丹白颗粒包合物制粒的收率由之前的65%-68%调高至73-75%。赵光荣:自2015年6月来到称配配药始终立足岗位,严格要求自己,勤勤恳恳、踏实工作,全心全意做好药。凭着对工作认真负责的态度,在称配的岗位上始终保持“零质量事故”。她致胜的法宝就是在称配时按要求操作,及时准确的复核各个数据,并张贴好标签保证账物卡相符,“零误差”保质量。在配药过程中保证研磨的时间和研磨效果,始终保持均质罐的各个温度控制符合工艺要求,努力做到出料温度符合罐装开机需求。       她在车间聚乙二醇的物料接收过程中,多次复核出物料内存在异物、实际重量与标识重量不对、内包装袋信息缺少、内包装袋差异等异常情况,并及时反馈,避免了质量问题的发生。       她在车间聚甲酚磺醛栓的国家局检查准备阶段和现场核查阶段,发挥了她认真对产品质量负责的态度,严格称量程序、精准称量,顺利通过国家局现场检查,并受到领导的认可。王帅:作为一名总混工序员工,他不是组长,但是他一直以组长的标准要求自己,对于每批接收的物料,他总要先复核每桶物料的重量,然后对每桶物料进行取样观察,查看每一桶颗粒的色泽,检测每一桶颗粒的粒度,查看颗粒形状是否有异常。       在抽料时更能显现出他的责任心,为避免物料里有异物,每次抽料时都会仔细查看抽料管口物料,在一次工作中因物料桶下料阀清洁后未完全干燥造成颗粒结块,抽料时王帅第一时间将结块颗粒取出,并查找原因,确认结块物料不影响产品,并向班长提出物料桶清洁干燥及领用办法,即:吹干桶、细心查、领用时、细观察、看不出、用手擦。       物料混合后,随机取样检测是他的工作,但是他每次都是认真取样检测,特别是粒度,并将每批次的粒度进行记录,统计一段时间以后会主动向班长、QA质量员进行汇报,并分析变化原因,为前工序的生产提供第一手数据。

总混工序虽小,但是责任重大,他细致的工作作风让总混工序变得如此让车间放心,只因他的存在让下道工序接收时更放心。 

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